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冷换设备TH-847涂层防护

冷换设备TH-847涂层防护

(洛阳石化总厂)

一、概况

由于石化生产具有连续性强、危险性大、高温、高压、易燃、易爆、易腐蚀等特点,对冷换设备提出了更高的要求。冷换设备一旦发生泄漏和结垢,不仅会影响正常生产,而且也会造成经济上的重大损失。因此,如何解决冷换设备的腐蚀、结垢堵塞、延长使用寿命,一直是石化企业设备攻关的主要目标之一。总公司对此也十分重视,曾多次召开专门会议和下达文件,要求石化企业,凡是更换的碳钢冷换设备和新安装的碳钢冷换设备,一律都要进行涂层防腐,不准碳钢冷换设备裸露运行.88年总公司下发的《中石化(88)生机字123号》文中曾明确指出:总公司重申,应从设计、制造开始,凡是新制造出厂的冷换设备必须涂上防腐涂层;检修更换投入使用的水冷芯子也必须涂上防腐涂层。

我厂从89年开始在一些腐蚀、结垢较严重的换热器(包括水冷却器)上使用TH-847防腐涂料,至今已先后对100余台冷换设备进行了涂层防护。经过六年的生产运行实践表明,TH-847涂料的防腐、阻垢性能良好,管束喷涂工艺可靠,效果较明显,延长了生产周期,大大提高了经济效益。

二、现将几台典型换热器防腐前后的情况介绍如下:

1.换132216

1)设备名称:分馏塔顶循环回流一软化水换热器

2)设备型号:FA900275254

3)介 质:管程:除盐水

壳程:顶循环回流油

4)温度:管程:127

壳程:150

5)流量:管程:189m2h

壳程:263m3h

6台换热器未防腐前,几乎每次停产大检修都要更换新管束,主要原因是管束外侧腐蚀严重,既有全面腐蚀,也有局部腐蚀,腐蚀速率高达1.52mm/Y,生产中曾发生投用半年就腐蚀穿孔而泄漏的情况,不得不停产抢修。为了解决管束的腐蚀问题,我厂曾一度将碳钢管束更换为不锈钢管束,而不锈钢管束又发生应力腐蚀,严重影响了我厂的安稳长优生产。

8910月,我们对换132216的管束进行涂层防腐,经过六年多的生产运行考验,6台管束至今仍在完好运行。每次停工大修都打开检查,管束涂层基本完好,924月对换132212管束外部采用TH901涂料防腐,今年3月打开检查,涂层完好无损,光亮如初。

132216六台管束涂层防腐后,连续运行六年,从未发生内漏现象,基本满足了生产要求,解决了长期以来该换热器的腐蚀问题。

2.换132416

1)设备名称:分馏塔顶渍气一除盐水换热器

2)设备型号:FLA1300560256

3)介质:管程:除盐水

壳程:分馏塔顶油气

4)温度:管程:95

壳程:125

5)流量:管程:250m3h

壳程:163m3h

6台换热器未防腐前,管束腐蚀相当严重,主要是H2S腐蚀,腐蚀速率达1.21.7mm/Y,基本上每年要换一次新管束。

采用涂层防腐后,从近六年的运行情况看,管束基本上未发生腐蚀,涂层基本完好。六年来从未因管束腐蚀泄漏造成停工停产现象。目前这6台管束仍在完好运行。

3.换100116

1)设备名称:常顶油气一原油换热器

2)设备型号:YBll00350404

3)介质:管程:原油

壳程:油气

4)温度:管程:83

壳程:130

5)流量:管程:625m3/h

壳程:181m3h

6台换热器未防腐前,管束内外均发生较严重腐蚀,尤其是管外侧坑蚀较严重,腐蚀速率达1-1.5mm/Y,碳钢管束最多使用两年,一般是每次停工检修都要进行更换,以避免生产运行中出现腐蚀穿孔,造成停工停产。在生产运行中,已发生多次穿孔、内漏,被迫停产抢修的现象。

90年底对这6台管束进行涂层防腐后,已连续运行了五年,停工检修时打开检查,其涂层基本完好。

4GK2

1)设备名称:气压机反飞动冷却器

2)设备规格:Dgl000填料函式冷却器

3)介质:管程:富气

壳程:循环水

4)温度:管程:100

壳程:30

该冷却器防腐前,管束内侧结垢严重,每年停工检修都要进行酸洗或机械清扫,管束外侧全面腐蚀严重,曾发生腐蚀产物堵塞出口管道的现象,每年检修都要更换芯子。

90年底对其进行涂层防腐,连续运行四年,直到953月才打开检查,涂层完好如初,未出现腐蚀现象,为长周期运行提供了保障。

5E301

1)设备名称:冷进料冷却器

2)设备型号:FA40020404

3)介质:管程:含硫污水

壳程:循环冷水

4)温度:管程:50

壳程:30

该冷却器未防腐前,每年停工检修打开时,管束内外结垢十分严重,大部分管束都已结垢堵死,管外侧也被结垢物塞满,酸洗、机械清扫都很困难,每年都不得不更换新管束。

89年开始对该管束进行涂层防腐后,已连续运行五个生产周期,至今仍完好运行,停工检修时抽出检查,涂层完好,彻底解决了该管束结垢、腐蚀的老大难问题。

表一为部分换热器的涂层防腐使用情况调查表(附后)

从几年使用情况看,效果是良好的。主要表现为:

1)检修打开后,管束内外表面的涂层基本完好,结垢轻微,腐蚀速度大大减缓,管束稍加吹扫就很干净。

2)使用寿命明显延长。经防腐后的管束普遍比未防腐的管束使用寿命延长26倍。如换1322的管束原先仅能使用12年就须换芯子。而89年防腐后,至今仍基本完好,安全使用6年是有把握的。

3)由于结垢轻,涂层的导热系数大,使得换热效果明显改善,工艺操作平稳,设备故障率低,从而提高了经济效益。

三、经济效益评估

1.直接经济效益

以换1322一台Dg900的管束为例,管束价格8000元/吨×5吨=40000元,按使用两年计算(实际不到两年),则年均摊20000元。涂层防腐费用100元/平方米×475平方米=47500元,涂层防腐后按使用四年计算,则年均摊16875元。两者相比较,涂一台Dg900换热器管束,平均每年为企业节省资金3125元。我厂自89年以来,已进行涂层防腐的换热器达100余台,累计防腐面积达35000平方米,按11元/平方米计算,一年可为企业增加经济效益375000元。

2.间接经济效益

进行涂层防腐以来,我厂从未因换热器管束腐蚀、结垢导致停工停产。按89年的统计计算,每年因换热器管束腐蚀、结垢、堵塞导致停工停产3次(每次停4小时),则每年可为企业增加50万元的经济效益。

89年以前,平均每年更换换热器芯子18台,90年至95年平均每年更换芯6台,每年为国家节省钢材8余吨。

3.维修费用方面

未防腐前,生产运行到中期就要停下来对管束进行清垢,采用机械方法清扫,一般4个人需干48小时,还要制作专门的清管机械,对换热器进行抽芯、换热、试压,总计维修费用年均20000元。而且大检修时还要对其进行清垢、除锈,延误了大检修的时间,增加了工人的劳动强度。

进行涂层防腐后,管束内的腐蚀、结垢大大减轻,一般管束采用压缩风或蒸汽稍作吹扫即可,从而减轻了工人的劳动强度,缩短了检修时间,降低了维修费用,每年可节省维修费十多万元。