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TH-847防腐涂料在焦化浮头列管换热器中的应用
济钢焦化厂
焦化厂在煤气净化回收各种产品的生产工艺中,存在着各种介质对设备的腐蚀、结垢问题,严重影响着生产的正常进行,造成环境污染,损害职工身体健康。由于腐蚀速度快,致使设备维修、更换频繁,给国家、企业带来巨大经济损失。济钢焦化厂现有50m2以上的各种水冷换热器57台,最大换热面积为180m2,每年因结垢、腐蚀穿孔不能使用的更换量至少25台套。价值二百多万元,而且影响生产,造成人力、物力的极大浪费。为此,我们把解决设备的结垢、腐蚀问题,做为一个重要课题进行研究探讨,以寻求解决办法,减少损失,降低成本,增加效益。
九零年初,我们在有关资料上看到关于转发“国家科委成果办”《关于推荐“TH-847碳钢水冷器防腐涂料”的函》的通知及参加山东省化工厅、山东省化工规划设计与有关厂家联合召开的847涂料推广使用成果交流会后,我们很受启发。因为我们使用的水冷换热器,腐蚀、结垢严重,据统计,使用最长的大约一年,最短的只有4个月左右。例如:蒸氨系统50m2的分缩器,其壳程走氨气,温度为98℃-102℃,出口温度为88℃-92℃,管程走循环冷却水,其入口温度65℃,出口温度为80℃。由于介质中含有NH3、H2S、HCN、杂质、氧化物H+,使换热器在短期内结垢、腐蚀,九○年元月份更换的一台50m2铝管束,到九○年五月份就发现窜漏严重,打开一看,管内结满了坚硬的水垢,管外壁70%的表面布满了针眼般的水孔。使用仅4个月,价值3万元的管束就报废了。类似这种情况也发生在收粗苯一段冷却器上,面积为130m2,仅用了9个月就报废了,其价值4.2万元。为此,我们于90年9月14号和90年11月23号分别在蒸氨分缩器和粗苯一段冷却器上更换了一台50m2、130m2的涂有847涂料的管束。此50m2的管束到95年5月25号更换下来为止,整整使用了五年。而130m2的管束至今仍在使用中。从仪表反映出的温度、压力、流量都合标准要求,使用寿命分别提高了5~8倍和2~3倍。现在我们把换下的50m2的涂有847防腐涂料的和没有涂的一台进行检查对比如下表:
名称 |
在 |
管板腐蚀 |
管子腐蚀面积% |
修复使用 |
涂847的管束 |
无 |
无 |
无 |
能修 |
没涂847的管束 |
60%以上 |
有沟、坑 |
70%有小孔 |
报废 |